基于工业以太网多PLC的污水处理控制系统

基于工业以太网多PLC的污水处理控制系统

上海复千实业有限公司

摘要:文章首先介绍了给予PLC和工业以太网的污水处理工艺,然后通过理论与实际相结合的方式,以网络系统结构和软硬件的设计为切入点,分别围绕着污水处理控制系统展开了讨论,具体内容包括程序设计、监控界面设计等诸多方面,以期能够给人以启发,使控制系统处理污水的效率得到显著提升。

关键词:PLC;工业以太网;污水处理控制系统

引言:随着社会的发展,城市人口增加速度大幅度提升,没有经过处理的生活污水向江河湖海进行大量排放,导致饮用水和周围环境遭到污染,在此背景下,建立自动化污水处理站,成为了保证水污染问题得到有效解决的主要途径,而PLC以及组态软件适用范围的逐渐扩大,间接加快了工业自动化发展的速度,将其与工业以太网相结合,作为污水处理控制系统的核心部分,无论是从理论还是实践的角度出发,都能够取得和预期相符的效果。

1基于PLC和工业以太网的污水处理工艺

本文的研究对象,是负责城市污水处理的某污水处理厂,该厂以CASS作为污水处理的主要工艺,为好氧菌提供氧气充足的环境,使其能够对水中所含有机物质生成的污泥沉淀进行吸附。一般来说,CASS池的构成分为三部分,即厌氧区、主反应区和生物选择区,活性去污法在该反应器中,按照进水曝气—沉淀—出水—闲置的顺序不断重复,而泥水分离以及生物反应的过程,也在特定的池子中同时进行[1]。以PLC和工业以太网为核心,以污水处理为最终目的,设计得出的控制系统包括生化池数量为四个,四个生化池的存在,间接增强了该系统对污水进行处理的能力。

2系统网络结构

自控系统所采用的结构可以被概括为:数据共享、集中管理和分散控制。位于中控室的上位机能够经由PLC子站,对现场主要设备和有关设备进行直接控制,即使网络或是中控室有故障发生,也不会导致PLC分站具有的控制功能被影响,如果PLC子站有故障存在,则可以经由就地控制箱,完成设备控制的有关工作。本文所研究自控系统的主干网络,以多模光纤环网为核心,网络所包含任意站点,都有工业以太网交换机与之对应,也就是人们常说的“单机单环”。该网络的特点主要是具有冗余功能,一旦网络信道有故障发生,300ms内,网络就可以对结构进行重新拓扑,总线型网格随之形成,系统仍旧可以正常运行。需要注意的是,该网络结构所形成网络冗余仅有一层,也就是说,如果网络交换机出现故障,该交换机对应的设备就无法连接其他交换机对应的设备,进行通信。当然,交换机故障不会给其他系统带来影响,出现故障的交换机,只是在短时间内无法上传信息,系统自运行并不会因此而受到影响。实践结果表明,对污水处理厂而言,单机单环的拓扑结构,能够在很大程度上满足污水处理的有关要求,另外,该系统还具有以下几个特点:首先,具有良好的通用性和可扩展性;其次,环形冗余方案能够在提高系统可靠性的基础上,减少成本;接下来,交换式以太网通过消除网络冲突的方式,提高了系统传输的效率;最后,大带宽、较快的传输速度,方案整体所采用的均是100Mb/s。总的来说,该控制系统选择环形以太网作为网络主体结构,在保证无论是控制层还是管理层信息都能够做到无缝集成的基础上,提升了架构的开放程度和自动化水平,使其更加符合当今社会具有的需求。

3软硬件的设计

3.1硬件设计

以工业以太网和PLC为基础所建立的、用于污水处理的控制系统,需要应用到硬件的部分,通常集中在中央监控室和分布式控制站。中央监控室内需要设置两台互为热备的监控计算机和喷墨打印机,本文所建立控制系统,选择研华工控机作为监控计算机,操作系统是Windowsxp,另外,还配有监控软件和编程软件,操作人员可以通过上位机,达到对现场设备运行加以控制的效果。分布式控制站所应用的可编程控制器,具有无风扇结构、模块化设计和易于现实分布的特点,其中,预处理子站负责采集两个粗格栅、两个细格栅、三个提升泵房和旋流沉沙地的数据,操作现场控制柜,还有采集并监控进厂水质数据的工作,鼓风机子站负责控制变频鼓风机还有空气电动阀,以及测量管道压力与空气的流量,CASS池子站所采集数据涵盖出厂水电控设备,在线检测仪表,水质参数,生化池以及紫外线消毒渠等诸多方面,其中,生化池内需要采集数据的部分,包括四个进水阀,四个进气阀,四个出水器,四个回流/剩余污泥泵还有十二个搅拌机,与此同时,还需要对现场控制柜进行操作[2]。在上文所提及的内容中,较为重要的工作是控制生化池,将生化池划分为一组四格,每格由兼氧区、生物选择区和主反应区组成,以时间顺序为依据,依次完成进水曝气,沉淀,出水和闲置的有关工作。

3.2软件设计

3.2.1程序设计

本文所建立控制系统采用的编写程序为STEP7-5.4,另外,由于所组成网络通讯的核心是工业以太网,所以通讯协议选择TCP/IP。对污水处理而言,想要提高处理效率,关键是对生化池内氧D0的溶解含量加以控制,调查研究表明,在曝气生物池内,生物活性最大且处理效果最佳的溶解氧浓度,为2mg/L,基于此,对DO值进行现场采集,并将采集结果反馈至PLC,是保证鼓风量大小得到有效控制的关键,本系统CASS池子站和鼓风机子站间的关系是独立于对方而存在,因此,如何保证PLC间数据的有效通信,就成为了眼下急需解决的关键问题。

首先,基于系统硬件构成对其进行组态,设置通讯模块参数,设定以太网、通讯协议、鼓风池子站和CASS池子站的地址;接下来,需要将组态后的硬件模块向PLC进行下载,为后续网络组态工作的开展提供支持;待硬件组态和网络组态环节告一段落,最后需要完成的便是程序编程,控制程序编制完成后,工作人员应将其下载到相应的CPU中,如果CPU处于运行状态,PLC间以太网通讯的目标就能够实现,这样做的目的是对溶解氧DO在生化池内的含量加以控制。控制溶解氧的原理,是将DO值经由传感器向PLC进行反馈,利用变频器完成鼓风机的调节工作,通过减少或增加向反应池输入氧气量的方式,控制污水处理。自动控制污水的特点,主要是复杂、多变并且滞后的非线性曝气环节,想要对该环节进行严格控制,模糊控制器的应用就显得很有必要。模糊自适应的关键,是将PID的常规控制与模糊控制进行有机结合,以偏差、偏差变化率为依据,通过模糊推理的方式,实现PID参数的实时调节。另外,在编程过程中,设计人员还需要对以下内容引起重视:本系统选择模块化编程作为程序编写的主要方法,通过对子程序进行模拟量采集的方式,完成采集并处理现场溶解氧信号的工作;如果想要保证数据传送具备应有的实时性,设计人员应保证在PLC间传送的数据,可以在DB数据块得到高质量的存储,以所采集数据为依据,完成模糊推理工作,并选择PID作为控制子程序的工具,在调用功能块的基础上,对参数进行设置,这样做能够通过PID调节的方式,控制变频器,并对曝气机转速进行更加准确地控制。在0B1中,主程序始终处于循环调用的状态,功能FC作为编写子程序的平台,编写完毕后,通过主程序对其进行直接调用,便可以保证功能的实现。

研究结果表明,与常规控制器参数调整相比,模糊自适应控制器对参数的调整较快,换句话说,参数调整时间缩短。从抗扰动能力的方面出发,模糊自适应控制器对随机干扰的抑制能力较强,可以达到在线调整参数的效果,另外,常规控制器进入稳态工作点的速度和误差,和模糊自适应控制器间均存在一定差距[3]。如果以系统响应为切入点加以分析,能够发现,模糊自适应控制器具有更快的稳态响应过程,正是因为这样,系统延迟时间才得以缩减。

3.2.2监控界面设计

本系统所设计组态画面,由消毒池、粗格栅、污泥脱水以及旋转沉沙池等诸多画面组成,经由TCP/IP完成通信工作,对现场设备的运行状态进行真实并且直观的反映,工作人员可以操作组态画面所包括的可控设备。

实践结果表明,本系统投入使用至今,始终处于良好的运行状态,与常规的PID控制相比,效果更加优异。溶解氧浓度被控制在约2mg/L,正是因为如此,才使得CASS生化池内的泥垢具有了更高的活性,污水处理能力自然随之提升,除此之外,例如出水COD、酸碱值等参数,在系统运行期间,同样被控制在特定的范围内,这对于优化处理效果而言,同样具有十分重要的作用。

结论

综上所述,本文所讨论污水处理控制系统,在试运行过程中表现优异,在有故障发生时,能够第一时间确定故障位置,结合实际情况明确导致故障出现的原因,经由在线仪表对水质水样数据加以提供,保证后续环节的顺利进行。在工业以太网多PLC基础上设计得出的、用于污水处理的控制系统,与常规控制系统相比,具有易于维护,设计简单,故障率较低和控制效果好等优点,与绝大部分污水处理厂提出的需求相符,因此,该系统的出现是大势所趋。

参考文献

[1]白金,鲍健.基于工业以太网的污水处理控制系统设计[J].吉首大学学报(自然科学版),2017,38(03):36-39.

[2]何波.基于工业以太网的污水处理控制系统解决方案[J].数字技术与应用,2016(09):20.

[3]白辉.基于PLC及工业以太网混合模型的污水处理自动控制系统[J].中国科技信息,2013(17):74-75.

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