锅炉高温再热器泄漏分析与措施刘恩生

锅炉高温再热器泄漏分析与措施刘恩生

(华电国际技术服务分公司山东济南250014)

摘要:某机组再热器发生连续泄漏,对泄漏的原因进行了针对性的分析,尤其对于第三次泄漏暴露出施工工艺问题,因为管内封闭用卫生纸材料及封堵方式存在问题,处理不当,造成受热面短时过热泄漏,值得同类电厂借鉴预防。

关键词:锅炉;再热器;泄漏

一、基本情况

某发电有限公司1号锅炉型号为SG1913/25.4-M957,超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉,一次中间再热、四角切圆燃烧方式、单炉膛、尾部双烟道、采用挡板调节再热汽温、平衡通风、半露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Π型锅炉。高温再热器布置在折焰角上部,与烟气顺流布置。高温再热器共计33屏,每屏由18根U型管组成,其中内圈7-18根管材质设计为T23,规格Φ63.5×4mm,其他位置选用T91+TP304H+TP347H组合材料。

二、泄漏情况

2018年6月13日,机组负荷450MW,锅炉泄漏报警。停炉冷却后,进入炉内,确认泄漏部位为高温再热器甲侧往乙侧数第19排内1圈U形弯进口段焊缝上150mm处,爆管处管材材质为T23,规格Φ63.5×4mm。现场检查中发现管子内壁出现纵向裂纹,管子出现明显胀粗。更换高再甲侧第19屏最内圈管及弯头,焊口全部探伤合格。用内窥镜对受热面管进行了氧化皮等异物的检查,未对高再出口、进口集箱进行检查。

6月28日,机组启动后再次发生爆管,检查初始爆口位于高温再热器第19排内2圈,距离下弯头2米,爆管位置管道材质T23,规格Φ63.5×4mm。爆口完全张开,由于吹损,爆口不完整,爆口与6月13日爆口类似。该爆口泄漏后吹损其他管子,造成附近管屏严重吹损。现场进行了防磨防爆检查,内窥镜检查:从第19排前数第1根管进入高温再热器进口集箱进行检查,未发现第19排集箱内部存在异物。割管检查无明显氧化皮。

初始爆口位置位于第17排内3圈下弯头背弧,爆管位置管材材质T91。爆口不完整,部分爆口在爆破过程中飞出,爆口下半部分明显减薄;弯头管段胀粗明显,最大直径达到82mm,胀粗率达到29%,内外壁均无明显氧化皮,具有短时过热爆口特征。

检查爆口附近17排内1、内2、内3弯头上部直管均明显胀粗,呈现藕节状。说明除内3爆口管段外,内1、内2管道也存在超温胀粗现象,有堵塞的可能。对附近管子进行胀粗检查,其他管子未见明显胀粗。

三、原因分析

(一)检查氧化皮及超温情况

2017年5月,曾安排对高温再热器全面检查氧化皮,对594只高再出口弯头进行射线检测,发现145只弯头氧化皮堆积,占管内径≤30%,割管两根检查验证未发现氧化皮。

主蒸汽温度设计值为571℃,再热蒸汽温度设计值为569℃,再热器汽温按567℃控制,按572℃考核。2018年1至6月,再热器汽温共统计超温25次,温度最高579℃,时长2分钟。超温时长最长2分钟,共2次。再热器壁温未发生超温现象。从点火到并网期间升温速率为0.89℃/min,小于电厂规程内规定的1.5℃/min。

(二)6月13日和6月28日爆管原因

现场检查中发现管子内壁出现纵向裂纹,管子出现明显胀粗。爆口所在管子金相组织完全老化,碳化物在晶界析出呈链状,说明管子存在长时过热特征。从金相组织分析,爆口及爆口附近T23管材金相组织严重老化,抗拉强度和屈服强度低于标准要求,材质劣化,符合长时过热特征。T23管材在570℃以上长期运行存在提前老化失效。内壁氧化皮实际测量为0.58mm,推算壁温当量温度603℃,说明管壁实际温度偏高。同一管圈老化不均匀,部分区域内外壁氧化皮的增厚影响管子传热,导致氧化皮较厚的区域实际壁温较其他区域有所升高,提高30~50℃,氧化皮较厚区域的温度为600℃,与计算壁温一致。

由于超温会导致氧化皮增厚速度加快,进一步恶化传热,导致管子内外壁氧化加剧,同时氧化腐蚀造成管子减薄,超温导致强度降低,最终管子强度不足,发生爆管。失效受热面管理化检验送样分析。爆口所在管子金相组织完全老化,碳化物在晶界析出呈链状,内壁氧化皮最大为0.58mm,推算壁温当量温度603℃,抗拉强度和屈服强度均低于标准要求,均说明管子存在长时过热特征。

根据对现场19排内2、内3、内8圈疑似爆口管材的送样金相分析对比,19排内2圈U型弯出口段焊缝上1500mm处材质金相组织为回火贝氏体,组织完全老化,贝氏体花纹不可见,碳化物向晶界聚集成链状,尺寸粗化,硬度偏低。

(三)7月16日爆管原因

7月16日爆管的高再为新更换的T91管子,爆管有明显涨粗,涨粗最大值82mm,涨粗量达26%,推测为异物堵塞导致管内循环不畅,排查氧化皮堵塞,对爆管的管子进行内窥镜检查,未发现氧化皮堵塞,没有发现内壁氧化皮翘起或大量脱落堆积,进口、出口集箱也未发现氧化皮,受热面目前没有大量氧化皮的生成和脱落现象。

爆口及附近管子进行化学成分光谱确认,17屏内1、2、3根管均为T91材质,所用材料正确。对高温再热器进、出口集箱及17屏内1、2、3根管进行全面的内窥镜检查,未发现明显异物堵塞,氧化皮少量脱落。对爆管的管子进行内窥镜检查,未发现氧化皮堵塞,可以怀疑是爆管瞬间被高压蒸汽吹掉,其他没有爆管的管子进行了割管做内窥镜检查,没有发现内壁氧化皮翘起或大量脱落堆积,进口、出口集箱也未发现,说明整个受热面目前没有大量氧化皮的生成和脱落现象。

经现场调查及实验模拟,分析T91焊接时为避免管内空气流动,并进行充氩,防止焊缝氧化,采用了卫生纸等非水溶纸封堵管子,过于密实,并且一条管路更换焊口就有6道,12个堵点,所堵塞的纸量过大,焊后热处理未按规定时间完成,而是采用火焰烘烤的简易方式,时间短,不足以烧损堵纸。通过现场试验发现,卫生纸堵在管内不易烧损。抢修恢复后未进行水压试验,塞纸没有机会溶化冲走。高温再热器连接出口集箱的管子在进入大包后规格由Φ63.5×4mm变径为Φ44.3×4mm,管径变小,塞纸在变径处会导致堵塞。造成机组起机时管内蒸汽不流动,形成堵塞,引起超温胀粗爆管。

四、暴露出的问题处理及防范措施

高再管道受热面设计上选用了T23+T91+TP347H的材料组合。由于T23材料达不到设计要求,使用在此位置等级偏低,不能满足实际温度要求,该材料在此温度下运行存在加速老化的问题。T23材料更换不彻底,仅对高温再热器温度最高的区域进行了更换,存在安全隐患。

机组抢修焊接时,施工条件存在较大困难,机组未完全冷却,管内空气流动影响焊缝成型及氧化,焊接操作难度大,焊接时未严格按照要求采用水溶纸对管子进行封堵充氩保护,造成管内堵纸较多,造成堵管。

做好逢停必检防磨防爆检查工作。严格监督机组启停机过程温度管控,并监督运行时管壁超温工作。保证后续运行安全。完成高再更换工作,彻底解决管材运行温度受限的问题;增加足够数量的壁温监视测点。

参考文献:

[1]电站锅炉制粉系统的防爆措施,内蒙古电力技术,1996年第3期

[2]DL/T466-2004电站磨煤机及制粉系统选型导则

作者简介:

刘恩生,1976年生,男,毕业于西安交通大学热能系,高级工程师,主要从事锅炉技术管理工作。

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