燃煤火电机组高压加热器端差大的分析与优化

燃煤火电机组高压加热器端差大的分析与优化

1.国电浙江北仑第一发电有限公司浙江宁波315800;

2.国电内蒙古东胜热电有限公司内蒙古鄂尔多斯017000

摘要:针对600MW亚临界燃煤火力发电机组,分析高压加热器疏水端差偏大的原因和系统缺陷,提出改进优化措施,提高高加运行的热经济性和安全稳定性。结果表明,高压加热器内部换热包括过热蒸汽冷却段、冷凝段和疏水冷却段,合理控制各段的比例,以减小高加的疏水端差和上端差,提高其热经济性。高加系统常见的缺陷包括阀门、法兰泄漏,高加水位测点故障,阀门机务卡涩、手轮或支架故障,外部保温缺失和电动阀故障。高加端差偏大的原因包括受热面结垢、积存空气、高加水位实际过高或过低、高加管束有效换热面积下降、保温不足、汽水外漏、事故疏水阀内漏、疏水回路不通畅或通流截面积不够。降低高加端差的优化措施包括高加汽侧管束化学碱清洗、系统排气、控制合理的高加水位,更换水位测量仪表,加强巡检和排查高加保温不足、汽水泄漏和恢复部分被封堵的管束。

关键词:燃煤火力发电机组;高压加热器;疏水端差;事故放水水位;降低端差

1.引言

高压加热器(简称高加)为燃煤火力发电机组回热系统的主要设备,高加疏水端差大不仅导致热经济性降低,同时还会引起疏水管道振动增高,威胁汽轮机系统的安全运行[1-5]。因此,有必要对高压加热器的系统工作原理和故障原因进行分析,研究降低疏水端差和管道振动的处理方法,优化运行。

本研究拟针对燃煤火力发电机组,分析高压加热器疏水端差偏大的原因和系统缺陷,提出改进优化措施,提高高加运行的热经济性和安全稳定性。本文的分析有助于了解高加疏水端差偏大的原因,提出运行优化措施和设备缺陷技改方案,提高高加设备的运行安全性和经济性。

2.高加系统的结构和工作原理

以北仑电厂600MW亚临界湿冷燃煤火力发电机组2号机为例进行分析。抽汽回热系统设有3台表面式、U型管高压加热器,全部为卧式结构,分别布置在汽机房19.8m层、13.7m层和6.1m层,均由法国阿尔斯通公司设计制造。

高压加热器内部换热包括过热蒸汽冷却段、冷凝段和疏水冷却段,合理控制各段的比例,以减小高加的疏水端差和上端差,提高其热经济性。过热蒸汽冷却段利用加热蒸汽的过热度,对加热器出口侧的给水进行加热,释放热量,以提高高加出水温度。加热蒸汽温度降至接近饱和温度,然后进入蒸汽相变释放潜热的冷凝段。

高加端差包括上端差和下端差,上端差为高加进汽压力下的饱和温度与出水温度的差值;下端差,也称为疏水端差,为加热器正常疏水温度与进水温度的差值。

疏水冷却段利用疏水与加热器进口侧给水之间的温差,对进入冷凝段前的给水进行预热,以提高其温度。同时,疏水出口温度降低,正常情况下采用逐级、自流式疏水方式,疏水流至下一级压力较低的高加或除氧器,以维持本加热器内疏水的正常工作水位。疏水温度不能太高,否则会排挤下一级加热器的抽汽蒸汽,不利于提升高加整体热效率。

高压加热器的水侧和汽侧均装有放气管接头,以便在机组启动时,排空高加内部的空气。水侧空气通过相应的管道、阀门排至大气;汽侧空气通过相应的管道、阀门和节流孔板经除氧器,排入冷凝器。

高加汽侧装有充氮气的管接头,以便在机组大修时,给高加的汽侧进行充氮保护。高加汽侧和水侧还分别装有放水阀,以便在机组启动或停机时,当汽侧疏水和水侧给水的水质不合格时,通过相应的手动阀,将疏水和给水直接排入污水池。

3.高加水位控制策略

表1示出当高加内的疏水水位上升至事故放水水位后,延时3s,开启事故疏水阀,将该加热器内的疏水直接排入冷凝器,并关闭去该高压加热器的抽汽管道上的逆止阀。

表1示出当高加水位达到高-高水位值时,保护动作如下:

(1)全关去该高加抽汽管道上的电动隔离阀,闭锁其逆止阀,并打开该抽汽管道上的疏水阀;

(2)全开该高加的事故疏水阀,并关闭来自上一级加热器的正常疏水阀;

(3)打开该高加的给水旁路电动阀,关闭其进、出水电动隔离阀,使该高加撤出运行。

当机组负荷≤10%额定负荷时,关闭1号高加的抽汽逆止阀和电动隔离阀。当汽机跳闸时,关闭1和3号高加的抽汽逆止阀。2号高加维持运行,限制给水温度的下降。

4.高加系统问题和缺陷分析

高加系统常见的缺陷包括:

(1)阀门、法兰泄漏,数量占高加系统总故障数48%。阀门、法兰漏水漏汽导致高加端差增大,经济性和安全性降低。

(2)高加水位测点故障,占24%。高加水位测点不准、两个测点之间偏差较大。

(3)阀门机务卡涩、手轮或支架故障,占12%。

(4)外部保温缺失,占5%。

(5)电动阀故障,占11%。电动阀故障包括漏油。

5.高加端差偏大的原因分析及优化措施

高加端差偏大的原因包括:

(1)受热面结垢。结垢导致传热恶化,增大了换热管束内外温差。

(2)积存空气。附在管束表面形成空气层,阻碍了蒸汽的凝结放热,增大了热阻。

(3)高加水位实际过高或过低。实际运行中,水位测点的准确性极大影响了水位的控制情况。

(4)高加管束有效换热面积下降。高加泄漏后,进行堵漏处理,导致有效换热面积下降。

(5)保温不足。

(6)汽水外漏。

(7)事故疏水阀内漏。

(8)疏水回路不通畅或通流截面积不够。

降低高加端差的优化措施包括:

(1)高加汽侧管束化学碱清洗。高加管束表面可能有一定结垢,水侧由于运行中高pH值的给水大流量高速流过,相对结垢较少,汽侧结垢相对较多。在每一冲洗流程,先进行清水冲洗,再加药进行化学碱清洗。

(2)系统排气。针对高加内部可能积存空气的情况,在系统注水、给水系统投运时,均进行充分放气。

(3)控制合理的高加水位。水位升高,会使高加有效换热面积减小,上端差增大。水位降低,会使疏水淹没管道面积减小,蒸汽进入疏水冷却段,下端差增大。保持在合理的水位才能降低总的端差。通过高加水位调整试验,寻找最佳控制水位。水位调试试验表明,负荷300~600MW时,1号高加最佳经济水位约55~66mm。

(4)更换水位测量仪表。针对水位测点不准的情况,更换水位测量仪表。

(5)加强巡检和排查保温不足、汽水泄漏。

(6)恢复部分被封堵的管束。对于管束被封堵较多的高加,趁机组检修,进行漏点盘查和处理,恢复部分管束正常状态运行。

6.结论

针对600MW亚临界燃煤火力发电机组,分析高压加热器疏水端差偏大的原因和系统缺陷,提出改进优化措施,提高高加运行的热经济性和安全稳定性。结果表明:

(1)高压加热器内部换热包括过热蒸汽冷却段、冷凝段和疏水冷却段,合理控制各段的比例,以减小高加的疏水端差和上端差,提高其热经济性。

(2)当高加内的疏水水位上升至事故放水水位后,延时3s开启事故疏水阀。当高加水位达到高-高水位值时,全关抽汽管道上的电动隔离阀,全开事故疏水阀,打开给水旁路电动阀,关闭进、出水电动隔离阀,使该高加撤出运行。

(3)高加系统常见的缺陷包括阀门、法兰泄漏,高加水位测点故障,阀门机务卡涩、手轮或支架故障,外部保温缺失和电动阀故障。

(4)高加端差偏大的原因包括受热面结垢、积存空气、高加水位实际过高或过低、高加管束有效换热面积下降、保温不足、汽水外漏、事故疏水阀内漏、疏水回路不通畅或通流截面积不够。降低高加端差的优化措施包括高加汽侧管束化学碱清洗,系统排气,控制合理的高加水位和更换水位测量仪表,加强巡检和排查高加保温不足、汽水泄漏,恢复部分被封堵的管束。

参考文献:

[1]温翔宇,王宁国,李洪山,陈盛磊,雷俊容,赵俊杰.1000MW汽轮机高加水位调整试验与端差优化[J].电力设备,2017,(14):199-200.

[2]兰俊生,张二祥,马俊峰,胡江,陈龙斌,赵俊杰.330MW火电机组高压加热器泄漏分析及防范研究[J].电力设备,2017,(26):111.

[3]吴豪,张路,包海斌,赵思嘉,赵俊杰.高压加热器的上端差和疏水端差分析与优化[J].工程技术,2016,4(10):299-300.

[4]温翔宇,胡开杰,朱小军,王宁国,俞路军,赵俊杰.超超临界汽轮机回热抽汽与高加水位节能优化[J].电力设备,2017,(15):191-192.

[5]任海峰,胡剑刚,瞿炜峰,王锐,赵俊杰.有机朗肯循环发电乏气回热系统热效率分析[J].工程技术,2017,18(4):374-376.

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