35kV干式电流互感器故障原因分析及处理

35kV干式电流互感器故障原因分析及处理

(新疆博尔塔拉供电公司833400)

摘要:本文就电网中运行的35kV干式电流互感器常见缺陷问题,展开分析论证,结合现场相关试验、检查结果分析问题原因,有针对性的拿出处理方案,确保电网设备安全运行,避免类似问题再次发生。

关键词:干式电流互感器;绝缘;分析处理

1前言

某某公司2009年-2015年生产,型号为LZZBJ-35W型的电流互感器共计36台,2012年生产的此电流互感器共计发生事故3次,绝缘击穿4次,更换9只,主要表现一次对二次及地、二次绕组之间绝缘击穿。对故障电流互感器解体,检查发现电流互感器设计和工艺存在严重的缺陷。

2017年8月,某35千伏线路过流保护动作跳闸,重合成功后存在单相全接地。经检修人员现场检查确定,间隔A相电流互感器一次对二次及地绝缘为零。2018年6月35千伏1号主变差动保护动作跳闸,经检修人员现场检查确定,1号主变高压侧A相电流互感器一次对二次及地绝缘为零,二次3S-4S绕组间绝缘为零,其它绕组绝缘降低,且外部绝缘开裂。2016年9月35千伏2号主变差动保护动作跳闸,经检修人员现场检查确定,2号主变高压侧A相电流互感器一次对二次及地绝缘降低,1S-2S绕组间绝缘击穿,其余设备各项数据正常。

2检测分析方法

我们将故障电流互感器组织相关技术人员试验分析确定,解体发现电流互感器内部绝缘击穿放电通道,并发现备用间隔电流互感器耐压试验后(未通过),一次接线板处存在冒水现象,解体后一次线圈缠绕的绝缘布已全部湿润。为进一步确定一次接线板与环氧树脂之间密封不严,电科院技术人员对电流互感器进行渗水试验,因试验周期短(72小时),解体后一次线圈缠绕绝缘布存在轻微受潮现象。

根据解体分析报告综合判断有一下几点原因:

1.电流互感器一、二次线圈排列位置设计不合理,缠绕线圈绝缘布带缠绕工艺不佳,缠绕过程中硅油使用方法及使用量不恰当、硅油涂抹不均,导致一次线圈最底部与二次线圈部位之间树脂绝缘被击穿,且线圈棱角处绝缘布带均有明显的灼烧痕迹。

2.电流互感器制造工艺把控不严,部份电流互感器一次接线板与环氧树脂之间密封不严,导致雨水从缝隙渗入互感器内部,在一次线圈下端边缘电场集中处引起局部放电,导致一次绕组对二次绕组绝缘击穿。

3.电流互感器密封胶及环氧树脂材料质量把关不严,环氧树脂在环境温差的影响下热胀冷缩,造成密封胶开裂、脱落和内部出现气隙,导致互感器发生内部受潮、局部放电故障。

4.根据分析报告,试验数据基本吻合,判断电流互感器在运行过程由于一次绕组通过电流发热,从缝隙进入的水分很快被蒸发,到达不了一次线圈下部,不会造成击穿故障,但备用间隔由于长期不带电,长期暴露在空气中,由于上部密封不良,水分侵入,到达一次线圈下部,送电过程中放电击穿。

3经验体会

(1)经解体一、二次绝缘击穿点分析,怀疑电流互感器环氧树脂在浇筑过程中,存在一、二次线圈位置偏移,造成内部长时间发热,绝缘老化,导致一次绕组对二次绕组绝缘击穿。

(2)电流互感器绝缘不良造成以上事故的主要原因是制造工艺不良,导致互感器内部受潮为主要原因。

参考文献

[1]GB/T4703-1984《电容式电压互感器》[S].

[2]陈化钢.<电气设备预防性试验方法>1999.3.

[3]《电力设备预防性试验规程》DL/T-596-1996.

[4]盛国钊等.1995-1999年电容式电压互感器的运行及故障情况分析[J].电力设备,2001.

[5]王梦云.2004年度110kV及以上互感器事故统计分析。电力设备,2005.

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